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最近有一個(gè)客戶(hù)在前期咨詢(xún)的時(shí)候問(wèn)到:我要貼的比較少,每個(gè)板上就2種料,01005電容,0201磁珠,因為01005的電容料帶偏窄,4x4mm SIZE, 0.4mm厚的基板,料帶寬是6mm。
從客戶(hù)的咨詢(xún)SMT貼片加工的時(shí)候我們已經(jīng)從中發(fā)現了幾個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題點(diǎn)。比如說(shuō):01005的電容、6mm的料帶寬度。其實(shí)按照目前SMT貼片廠(chǎng)的日常操作來(lái)看,這已經(jīng)算高精度貼裝了。
因此從貼片加工廠(chǎng)的評估來(lái)看,該客戶(hù)的工藝要求是很高的。所以從貼片機吸嘴的選擇、飛達的選擇、工藝的改善上要做特殊關(guān)注。我們也的確是這樣來(lái)改善和關(guān)注的,但是我們在實(shí)際的貼片加工中依然出現了拾取失敗,拋料率高的情況,因此我們今天就借這個(gè)案例跟大家分享一下01005元件拾取失敗的原因:
1、編帶規格與供料器規格不匹配;
2、貼裝頭選擇錯誤;
3、供料部振動(dòng)過(guò)大;
4、組件厚度數據不正確;
5、切紙刀不能正常切編帶;
6、送料器安裝不牢固,頂針運動(dòng)不暢;
該客戶(hù)由于只是做SMT小批量打樣,且該客戶(hù)在反饋時(shí)給的信息是01005元件料帶寬6mm,但實(shí)際測量的時(shí)候只有4mm,這就導致了第一料帶太短,第二料帶太輕,供料部振動(dòng)幅度過(guò)大,客戶(hù)提供的信息有誤,導致操作員在選擇供料器時(shí)規格與編帶不符。且調試時(shí)組件厚度數據不正確。
最后跟客戶(hù)再三確認,客戶(hù)才更正了相關(guān)信息,對于此次產(chǎn)品不良,由客戶(hù)承擔相關(guān)費用。且改善了客戶(hù)來(lái)料檢驗的標準和流程。特別是年底趕貨時(shí)期,大家的品控意識也不能有絲毫松懈。
文章來(lái)源:靖邦
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